LAPORAN PRODUKSI BULAN JANUARI - APRIL 2008 PROSES
CASTING
MACHIN NING
BUFFING
PAINTIN G
No JENIS DEFECT 1 Tidak Sempurna 2 Coating NG 3 Pinhole 4 Misrun (Bolong) 5 Shringkage 6 Luka Mould 7 Retak 8 Lengket 9 Sirip Total Input Total Reject Output Proses 1 Cacat Casting 2 Proses Tidak Selesai 3 Hole Unsymetris 4 Hasil BTA kasar 5 Scratch Handling 6 Cutting Chip Total Reject Output Proses 1 Gelombang 2 Luka 3 Hole 4 Dll Total Reject Output Proses 1 Kotor 2 Bintik 3 Leleh 4 Tipis Total Reject Output Proses
JAN 5,614 1,903 892 1,105 905 683 893 159 77 522,376 12,231 510,145 728 682 475 69 16 2 1,972 508,173 3,321 2,519 2,512 2,023 10,375 473,202 50,016 20,811 16,627 13,478 100,932 372,270
68
FEB 5,582 2,141 901 1,074 577 890 142 157 25 472,030 11,489 460,541 569 787 325 57 29 1,767 458,774 5,177 5,106 3,393 2,845 16,521 442,253 62,322 19,858 22,571 12,798 117,549 324,704
MAR 5,839 1,943 289 907 987 569 915 9 88 533,777 11,546 522,231 756 653 454 41 8 1,912 520,319 2,932 2,622 1,903 1,793 9,250 511,069 32,942 18,864 16,581 10,746 79,133 431,936
APR 6,397 2,538 3,548 1,185 1,168 598 125 21 83 561,388 15,663 545,725 687 521 484 71 24 1,787 543,938 2,213 1,901 1,316 1,543 6,973 536,965 35,914 18,847 13,295 9,830 77,886 459,079
LAPORAN PROPORSI CACAT JANUARI - APRIL 2008 BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL
INPUT 522,376 472,030 533,777 561,388
TOTAL PROPORSI REJECT/BLN (%) 125,510 24.03 147,326 31.21 101,841 19.08 102,309 18.22
NILAI SIGMA PROSES PRODUKSI OUTER TUBE
PROSES CASTING INPUT 2,089,571 OUTPUT 2,038,642 DEFECT 50,929 CTQ 9 DPMO 2,708 NILAI SIGMA 4.3
PROSES MACHINNING INPUT 2,038,642 OUTPUT 2,031,204 DEFECT 7,438 CTQ 6 DPMO 608 NILAI SIGMA 4.7
PROSES BUFFING INPUT 2,031,204 OUTPUT 1,988,085 DEFECT 43,119 CTQ 4 DPMO 5,307 4.1 NILAI SIGMA
PROSES MACHINNING INPUT 1,988,085 OUTPUT 1,612,585 DEFECT 375,500 CTQ 4 DPMO 47,219 3.2 NILAI SIGMA
69
DAFTAR CRITICAL TO QUALITY LINE OUTER TUBE PROSES CASTING Tidak Sempurna Coating NG Pinhole Misrun (Bolong) C T Shringkage Q Luka Mould Retak Lengket Sirip
MACHINNING Cacat Casting Proses Tidak Selesai Hole Unsymetris Hasil BTA kasar Scratch Handling Cutting Chip
70
BUFFING Gelombang Luka Hole Dll
PAINTING Kotor Bintik Leleh Tipis
Perbandingan Data Proses Painting Januari – April 2008 (Base Line Kinerja) dan Data Sample Proses Painting tanggal 7 – 13 Juli 2008
SEBELUM PERBAIKAN PROSES PAINTING TOTAL
No. 1 2 3 4
CTQ Kotor Bintik Leleh Tipis
DEFECT
% DEFECT
181,194
9.23
78,380
3.99
69,074
3.52
46,852
2.39
Total reject
375500
Input proses Output proses
1963489 1587989
SESUDAH PERBAIKAN JENIS CACAT
NO
7
JUMLAH CACAT PROSES PAINTING JULI 2008 8 9 10 11 12 13
TOTAL
% CACAT
1
Kotor
2,941
3,607
2,244
2,278
2,684
2,176
1,574
17,504
6.36
2
Bintik
1,273
1,252
1,447
875
1,352
1,291
1,113
8,603
3.13
3
Leleh
1,165
835
1,440
1,113
1,022
916
1,025
7,516
2.73
4
Tipis
1,007
825
868
651
985
989
726
6,051
2.20
6,386
6,519
5,999
4,917
6,043
5,372
4,438
39,674
14.42
41,076
40,031
41,643
36,650
37,926
41,694
36,069
275,089
34,690
33,512
35,644
31,733
31,883
36,322
31,631
235,415
Total defect Total input Total Output
ITEM MODEL TEAM PIC PROCES
POTENSIAL FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS
NO FMEA TANGGAL TANGGAL REV HAL 1 OF 1
O c Current Process Control c
D e t
R P N
4 - Kotor debu
9 Check Visual, check sheet
3
108
outer tube terlihat tidak
- Over spray
6 Check Visual, check sheet
3
72
bersih (NG Appereance)
- Tetesan Air
8 Check Visual, check sheet
3
96
- Kotor bekas amplas
8 Check Visual, check sheet
3
96
Requiremet Potential Failure Mode Potential effects of Failure (Proyek)
S e v
Painting
Kotor
OUTER TUBE ALL MODEL AY, ATY, AM, AHK AGUS MUCHLASIN
Menyebabkan permukaan
Potential Cause (s) of Failure
Recommended Action Melakukan pembersihan menggunakan Vakum Cleaner setiap minggu pada ruang painting Dilakukan pengaturan damper air suplay dan penggantian filter Dibuatkan tambahan nozel air blow dan tekanan ditambah Dibuatkan Cheek sheet penggantian air dibak repair painting
73
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
NO 1
PROBLEM IDENTIFICATION ITEM DEFECT ROOT CAUSE - RUANGAN PAINTING TERKONTAMINASI KOTOR DEBU/BENANG
CORRECTIVE ACTION ACTION
PLAN
PIC
- DILAKUKAN PEMBERSIHAN MENGGUNAKAN VACUM CLEANER SETIAP MINGGU DIRUANGAN PAINTING
MEI'08
PROD
- PINTU RUANGAN HARUS SELALU TERTUTUP (PINTU DIBUATKAN AUTOMATIS TERTUTUP SETELAH DIBUKA)
MEI'08
PCM
- KOTORAN DEBU DARI HANGER PAYUNG - DILAKUKAN CLEANING HANGER PAYUNG SETIAP 2 MINGGU SEKALI
MEI'08
SUB CONT
- REDESAIN DIAMETER HANGER PAYUNG LEBIH BESAR LAGI UNTUK MENAMPUNG KOTORAN YANG JATUH DARI ATAS
JUN'08
PCM
DEBU DARI LUAR
-KOTORAN DEBU YANG MENGENDAP/ MENUMPUK DIROTATION HANGER
- PEMBERSIHAN ROTATION HANGER SEMINGGU SEKALI - REDESAIN ROTATION HANGER SUPAYA TIDAK ADA KOTORAN YG MENGENDAP/MENUMPUK -DIATASNYA OPERATOR SPRAY & MASKING DIBERI PAKAIAN
APRIL'08 PROD MEI'08
PCM
YANG BERBAHAN COTTON
JUN'08
PCM
- KONTAMINASI BENANG DARI KAIN MAJUN LAP
- PENGGUNA'AN KAIN LAP KHUSUS (TIDAK BERBENANG) DI RUANGAN PAINTING
JUN'08
PCM PROD
- KONTAMINASI BENANG DARI PAKAIAN OPERATOR
2
KOTOR BEKAS AMPLAS
- KOTORAN DARI AIR KOTOR DI BAK PROSES REPAIR AMPLAS PAINTING
- DIBUATKAN CHECK SHEET PERGANTIAN AIR DI BAK REPAIR PAINTING
MEI'08
PCM PROD
3
KOTOR OVER SPRAY/
- ADANYA SISA OVER SPRAY KARENA KETIDAKSEIMBANGNYA SIRKULASI ANGIN DIRUANG SPRAY BOOTH
- DILAKUKAN PENGATURAN DAMPER AIR SUPPLAY DAN PERGANTIAN/CLEANING FILTER
MEI'08
PCM PROD
MEI'08
PCM
MEI'08
PCM
JUN'08
PCM
WARNA TIDAK STANDARD
- TEKANAN ANGIN DARI KOMPRESSOR TURUN
4
TETESAN AIR/OLI/CAT
- DIBUATKAN RUMBAI-RUMBAI UNTUK MENGECEK KESEIMBANGAN ANGIN DI TIAP-TIAP SPRAY -BOOTH DIBUATKAN ALAT UKUR TEKANAN ANGIN DI TURBO MINIBELL UNTUK MEMONITOR TEKANAN ANGIN YANG MASUK
- TETESAN AIR DARI DALAM LUBANG BAUT O/TUBE YANG TIDAK KERING AKIBAT DARI FUNGSI AIR BLOW YANG KURANG MAKSIMAL
- DIBUATKAN TAMBAHAN NOZZLE AIR BLOW DAN TEKANAN AIR BLOW DI TAMBAH
- TETESAN CAT DARI COVER ROTATION HANGER YANG TERLALU KEBAWAH
- REDESAIN COVER ROTATION HANGER SUPAYA CAT TIDAK BANYAK MENEMPEL DAN MENETES
JUN'08
PCM
- TETESAN/PERCIKAN CAT DARI NOZZLE KE MINIBELL (NOZZLE KENDOR)
- SETIAP GANTI MODEL MINIBELL DI CLEANING DAN DI CHECK BAUT NOZZLENYA
JUN'08
PROD
JUL'08
SUB CONT
JUL'08
PCM
5
CACAT PAINTING
- BENTURAN ANTAR PART YANG DISEBABKAN HANGER BENGKOK
- REPAIR HANGER YANG BENGKOK
6
BINTIK PAINTING
PARAMETER SETTINGAN CAT KURANG TEPAT TERHADAP PERUBAHAN TEMPERATUR RUANGAN
- STUDY PARAMETER SETTINGAN CAT TERHADAP PERUBAHAN TEMPERATUR RUANGAN
PARAMETER DEBIT CAT UNTUK PROSES PAINTING REPAIR O/TUBE KURANG TEPAT
- DIBUATKAN OPERATION MANUAL UNTUK PROSES PAINTING O/TUBE REAPIR, DEBIT DIKURANGI 20 cc/mnt DARI STANDARD
JUL'08
PCM
OVER LAPPING HANGER TERUTAMA UNTUK MODEL SPORT/PANJANG
- DIBUATKAN HANGER BARU KHUSUS UNTUK MODEL SPORT/PANJANG
JUL'08
PCM
7
8
LELEH
TIPIS
PROGR
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
AFTER
HANGER PAYUNG KOTOR TIDAK DICLEANING
CLEANING PAYUNG HANGER/ 2 MINGGU
Settingan Pressure Air Droop
SETTINGAN AUTOMATIC PRESSURE DROOP 2kg/cm²)
SETTING AUTOMATIC PRESSURE DROOP ( STD 4 ~ 5 kg/cm² )
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
AFTER
MINIBELL CUP KOTOR
CLEANING MINIBELL CUP SETIAP GANTI MODEL
HANGER BENGKOK
HANGER DIREPAIR&DILURUSKAN
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
AFTER
ROTATION HANGER KOTOR
ROTATION HANGER DIBERSIHKAN/ 2 MINGGU
AIR BLOW MENGGUNAKAN MANUAL
AIR BLOW MENGGUNAKAN AUTOMATIS
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
* Star Glaze Black = 13 sec * Diamond Silver = 17 sec
AFTER
* Star Glaze Black = 15 sec * Diamond Silver = 15 sec
Perubahan Viscositas Cat
Perubahan Viscositas Cat
Tidak ada standart Cleaning robot
Dibuatkan OM Cleaning Robot
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
AFTER
Cleaning Mixer cat/2minggu sekali
Lubang Shapping Angin tersumbat
Lubang shapping angin dibersihkan/2minggu
Our Precission, Your Advantage IMPROVEMENT PAINTING TEAM
BEFORE
AFTER
Pembersihan selang-selang cat /2minggu
Pengecekan Conveyor setiap shift